Arkiv

Arkiv for april, 2009

Regulering

30 april, 2009

Vi vil bruge en PD regulering, den er nem og hurtig at implementere. Så nu skal vi bare lige have lavet nogle beregninger på konstanterne inden vi prøver i real life

Log, Uge 18

Vinkelmåling

29 april, 2009

Det tog godt mange lange timer, men nu kan vi måle en vinkel. Vi har benyttet os af en høj og lavpas filtrering, for at komme af med gyrodriften og den horisontale acceleration fra accelerometeret. Det tog lang tid, men det var helt sikkert umagen værd. Det virker ret overbevisende i testopstillingen.

Nu skal vi så have lavet en regulering, og så er vi vist ved at være der…

Log, Uge 18

Vinkelmåling

28 april, 2009

200905051004_010.jpg 200905051004_009.jpg

Nu har vi fået lavet en testopstilling, smart hvis vi selv kan sige det. Det er muligt at ændre vinklen og køre frem og tilbage med hele opstillingen, så vi kan lave lidt horisontal acceleration. Nu skal vi så bare have lavet en masse tests.

Log, Uge 18

Tak Roltec

27 april, 2009

Hele ugen har brugt på at køre frem og tilbage mellem os og Roltec, fordi vi har brændt motorcontrollernes logik af 3 gange. De er nogle rare mennesker hos Roltec!

Log, Uge 18

STK500 - brænde logik af

24 april, 2009

Problem med STK500 forsyning, kontakt og stel!
Hvilket der har brændt logik af 2 gange nu!

Log, Uge 17

Motordriver 2 færdig og gennem testet.

23 april, 2009

Så blev den anden driver færdig gjort. Begge drivere mangler dog lige at blive testet i deres endelige opstlling med motorene.

Log, Uge 17

breakthrough

17 april, 2009

Idag prøvede vi at pulse en motor for første gang. Og det virkede helt som forventet, da vi lige fik smidt 5V på shutdown pin’en på motorcontrolleren.

Vi prøvede med en pulsbredde på 25% 50% og 100% som alle virkede perfekt.

Herefter prøvede vi med hurtige retningsskift, dette virkede også helt perfekt.

Så nu skal vi have lavet de 2 andre PWN signaler, så vi kan styre begge motore.

Log, Uge 16

Problem med 12V source

17 april, 2009

For at kunne source STK500 kit’et, skal vi bruge 12V. Dette har vi jo også fint tilgængeligt på mufferne vi lavede til formålet. Men de 12V bliver ikke slået til og fra med relæerne! Dvs hvis relæerne bliver slået fra, altså systemet slukkes. Så vil STK’en fortsætte med at køre. Dette er lidt et problem. Når vi slukker for det hele, så skulle alt gerne være slukket. 

Efter længere tids tænken, kom vi frem til at bruge den anden kontakt, som sidder på tændingen. Her montere vi 12V, så 12V bliver ind og afkoblet sammen med resten af systemet. Det vil så også sige, at når dødemandsknappen bliver trukket, vil STK’en køre videre. Dette ser vi ikke som et problem, for nødstoppen slukker for motorcontrollerne, så DIYS’en vil stoppe på stedet.

Efter lidt lodning, var denne indkobling på plads, og det blev testet og virker.

Så vil vi langt om længe kunne teste om vi kan få en moter til at dreje.

Log, Uge 16

En motor driver færdig!

16 april, 2009

Nu er den ene af de to motordrivere gennemtestet og færdig.

Log, Uge 16

Konstruktionen finally

15 april, 2009

Så kom det hele på plads.Vi fik lavet et rigtigt fint kontrolpanel, hvis vi skal sige det selv. Det er lavet plads til et RS-232 stik, så er det lidt nemmere at komme til at flashe microcontrolleren.

Log, Uge 16